直進式拉絲機的工作原理:
在直進式拉絲機控制中采用變頻調速具有配置簡練、邏輯清晰、成本下降的特點,同時本文還詳細介紹了TL-MD320變頻器在拉絲機上的應用。 關鍵詞 直進式拉絲機 同步 變頻控制 金屬制品是冶金工業(yè)中的重要一環(huán),但在我國該行業(yè)卻是一個薄弱環(huán)節(jié),機械、電氣設備陳舊,阻礙了行業(yè)的發(fā)展。
在金屬加工中,直進式拉絲機是常見的一種,在以前通常都采用直流發(fā)電機-電動機組(F-D系統(tǒng))來實現(xiàn),現(xiàn)在隨著工藝技術的進步和變頻器的大量普及,變頻控制開始在直進式拉絲機中大量使用,并可通過PLC來實現(xiàn)拉拔品種設定、操作自動化、生產過程控制、實時閉環(huán)控制、自動計米等功能。 采用變頻調速系統(tǒng)的直進式拉絲機技術**、節(jié)能顯著,調速范圍在正常工作時為30:1,同時在5%的額定轉速時能提供超過1.5倍的額定轉矩。 本文以桐廬天龍拉絲機制造廠生產不銹鋼絲的直進式拉絲機變頻改造為例,來說明變頻控制的應用過程及效果。
該直進式拉絲機主要對精軋出來的不銹鋼絲進行牽伸,設計的工藝要求為:
(1)*高拉絲速度600m/min;
(2)加工品種主要三種,分別是進線2.8mm→出線1.2mm、2.5mm→1.0mm、2.0mm→0.8mm;
(3)緊急停車斷頭不多于2個。
直進式拉絲機是拉絲機中*難控制的一種,由于它是多臺電機同時對金屬絲進行拉伸,作業(yè)的效率很高。不象以前經常遇到的水箱拉絲機和活套式拉絲機,允許金屬絲在各道模具之間打滑。同時它對電機的同步性以及動態(tài)響應的快速性都有較高的要求。由于不銹鋼材料特性比較脆,缺少像高碳鋼絲或者鋼簾線那樣的韌性,比較容易在作業(yè)過程中拉斷。 本系統(tǒng)共有8臺11KW變頻器。系統(tǒng)的電氣配置為活套一臺,安裝在**級,作用是將成卷的不銹鋼絲牽引到拉絲部分,由于活套可以自由打滑,因此這臺電機不需要特別的控制。拉絲部分共有六個直徑400mm的轉鼓。每個轉鼓之間安裝有用于檢測位置的氣缸擺臂,采用位移傳感器可以檢測出擺臂的位置,當絲拉得緊的時候,絲會在擺臂的氣缸上面產生壓力使得擺臂下移。*終是收卷電機,該部分采用自行滑動的錐形支架,整個過程卷徑基本不變化,因此不需要用到卷徑計算功能。八臺電機功率采用變頻**電機,同時帶有機械制動裝置。 直進式拉絲機的系統(tǒng)邏輯控制較為復雜,有各種聯(lián)動關系,由PLC實現(xiàn)。同步方面的控制則全部在TL-MD320變頻器內部實現(xiàn),不依賴外部控制。 其工作原理是:根據(jù)操作工在面板設定決定作業(yè)的速度,該速度的模擬信號進入PLC,PLC考慮加減速度的時間之后按照一定的斜率輸出該模擬信號。這樣做的目的主要是滿足點動、穿絲等一些作業(yè)的需要。PLC輸出的模擬電壓信號同時接到所有變頻器的AI2(AI1也可以)輸入端,作為速度的主給定信號。各擺臂位移傳感器的信號接入到對應的轉鼓驅動變頻器作為PID控制的反饋信號。根據(jù)擺臂在中間的位置,自己設定一個PID的給定值。這個系統(tǒng)是非常典型的帶前饋的PID控制系統(tǒng),一級串一級,PID作為微調量。